51-L (25)

CHALLENGER (10)
Pad 39-A (17)
25ª Misión del Transbordador
10º Vuelo del OV-099


Tripulación:

Francis R. Scobee (2), Comandante
Michael J. Smith (1), Piloto
Judith A. Resnik (2), Especialista de Misión 1
Ellison S. Onizuka (2), Especialista de Misión 2
Ronald E. McNair (2), Especialista de Misión 3
Gregory B. Jarvis (1), Especialista de Carga 1
Sharon Christa McAuliffe (1), Especialista de Carga 2 (TISP)

Hitos:

OPF - 11 de Nov. de 1985
VAB - 16 de Dic. de 1985
PAD - 22 de Dic. de 1985

Carga Util:

TDRS-B, SPARTAN/HALLEY, MPESS, CHAMP, FDE, RME, TISP, SSIP(x3)

Objetivos de la Misión:

Lanzamiento:

28 de Enero de 1986 ,11:38:00 a.m. Fue el primer transbordador que despegaba desde el PAD-B. El lanzamiento que estaba programado para el 22 de Ene. A las 3:43 p.m. se pasó al 23, pero debido a demoras en la misión 61-Cse tuvo que recalibrar para el 24 de Ene. Por causa del mal tiempo en el TAL de Dakar en Senegal se tuvo que abortar y pasarlo al 25. Para utilizar Casablanca (que no estaba equipada para aterrizajes nocturnos) como TAL alternativo se movió el despegue a la mañana. La predicción inaceptable del tiempo en el KSC condujo a una reprogramación para la 9:37 a.m. del 27 de Ene. El lanzamiento se demoró 24 horas por problemas técnicos. El lanzamiento del 28 de Ene. se demoró dos horas por problemas al cargar el hidrógeno liquido.

Justo después de despegar (a O'678 segundos del despegue), los datos fotográficos muestran una gran humareda de humo gris que salía de las proximidades de la junta de popa del Cohete de Combustible Sólido derecho (Solid Sooster). El material vaporizado que salía de la junta indica que ésta no cumplía su misión de sellado o precinto. Antes de 2'5 segundos ya Se habían registrado ocho escapes más de humo cada vez más negro.

El color y la densa composición del humo sugiere que grasa. material aislante de la junta y goma de sellado de la junta estaban siendo quemados y erosionados por los gases propelentes a alta temperatura.

Aproximadamente a los 37 segundos. el Challenger encontró el primero de varios vientos de altura, que duraron hasta los 64 segundos. y que imprimieron fuerzas desviatorias sobre el vehículo, que inmediatamente fueron captadas por los sensores y controladas por el sistema de guía, navegación y control. El sistema de dirección (control del vector de tracción) del Booster respondió a todos los comandos. Los motores principales habían sido estrangulados hasta el 104 % de su empuje y los Cohetes de Combustible Sólido estaban incrementando su propio empuje cuando apareció la primera llama vacilante apareció en el derecho a los 58'788 segundos.

La llama fue incrementando su tamaño, y fue deflectada hacia atrás por las fuerzas aerodinámicas del viento, así como de forma circular por la estructura del anillo superior que sujeta el cohete propulsor al tanque externo. Estas deflexiones dirigieron la llama sobre la superficie del tanque externo, y también sobre la plegadera que une el Cohete Propulsor de Combustible Sólido al tanque externo.

A los 64.660 segundos hubo un cambio abrupto en el color y forma de la llama, lo que indica que se había abierto una vía en el tanque externo y que se estaba mezclando por tanto con el hidrógeno que brotaba del mismo. Aproximadamente a los 72 segundos datos telemétricos indican una gran variedad de acciones del sistema de vuelo. que apoyan la evidencia visual de las fotos de que la lanzadera espacial estaba luchando inútilmente contra las fuerzas que estaban destruyéndola. Un poco después la plegadera inferior que unía el Cohete Propulsor con el tanque externo fue lanzada del debilitado tanque de hidrógeno. permitiendo girar sobre la unión superior al Booster derecho.

El fallo estructural del tanque de hidrógeno culminó con la caída de la cúpula entera de popa, lo que liberó enormes cantidades de hidrógeno líquido y creó un repentino empuje hacia delante, empujando el tanque de hidrógeno hacia la estructura intertanque. Al mismo tiempo. el Cohete de Combustible Sólido derecho. que estaba girando. impacto con la estructura intertanque y con la parte baja del tanque de oxígeno liquido. En cuestión de milisegundos hubo una masiva. casi explosiva. inflamación del hidrógeno que salía del tanque que había fallado y del oxígeno líquido.

En este punto de su trayectoria. viajando a Mach 1.92 a una altitud de unos 14.000 m. el Challenger se vio totalmente envuelto en una llamarada explosiva. El vehículo orbital se rompió en varias secciones de gran tamaño que emergieron de la bola de fuego. Secciones separadas que pueden ser identificadas en la película incluyen el motor principal. la sección de cola con los motores todavía ardiendo. un ala del vehículo orbital. y el fuselaje anterior. que formaron una serie de líneas umbilicales expedidas del transbordador.

La explosión a los 73 segundos del despegue, con la pérdida del transbordador y de su tripulación, fue causada por un fallo en la junta entre los dos segmentos inferiores del Cohete Propulsor de Combustible Sólido derecho(SRB). El mal tiempo y las bajas temperaturas fueron factores contribuyentes a la catástrofe. Peso lanzado: 112,088 Kg.

Videos del Accidente:

Orbita:

Altura: 150nm.
Inclinación: 28.5 grados.
Órbitas: 0.
Duración: 1 minuto y 13 segundos.
Distancia: 29 Km.

Hardware:

SRB : BI-026
SRM: L025(HPM)
ET : 26/LWT-19
MLP : 2
SSME - 1 SN-2023
SSME - 2: SN-2020
SSME - 3: SN-2021

Aterrizaje:

No hubo aterrizaje.

Aspectos Destacables de la Misión :


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